綜合了油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)的特點(diǎn)和經(jīng)過(guò)仔細(xì)論證,決定實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)改造,改造范圍為冷床輸入輥道被動(dòng)側(cè)50個(gè)軸承,全長(zhǎng)84m,距油站安裝高度5m。該處軸承屬于油氣潤(rùn)滑中的低速運(yùn)轉(zhuǎn)軸承,每個(gè)軸承耗油量采用公式Q=D1x3x0.2/25(D1為軸承滾動(dòng)體處直徑)計(jì)算,估算出每個(gè)軸承每小時(shí)耗油量約3Ml/h。油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)的氣源使用廠區(qū)內(nèi)的中央氣源,氣壓范圍0.4~0.64MPa,耗量以每個(gè)軸承1.5N3/h計(jì)算,總計(jì)為75Nm3/h。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)將潤(rùn)滑點(diǎn)歸為3個(gè)子站,采用遞進(jìn)式潤(rùn)滑方式,從時(shí)間和信號(hào)反饋兩方面來(lái)控制噴油時(shí)間和噴油量,單個(gè)子站的供油量可根據(jù)工藝需要再操作界面上自行調(diào)整。
2012年3月,該廠利用檢修時(shí)間對(duì)冷床輸入輥道油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行安裝,在完成管路布置并通過(guò)壓縮氣對(duì)管路吹掃后投入使用。該系統(tǒng)投入運(yùn)行1個(gè)月以來(lái)未出現(xiàn)軸承損壞的情況。油氣潤(rùn)滑技術(shù)在該鋼廠冷床輸入輥道應(yīng)用以來(lái),軸承使用壽命大大延長(zhǎng),輥道修復(fù)費(fèi)用大幅減少,輥道定位故障基本消失,極大地降低了設(shè)備運(yùn)行于維修費(fèi)用,為該鋼廠帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。