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    天津石化吃干榨凈聚乙烯尾氣

       2017-03-18 2100
    導(dǎo)讀

      天津石化三步走完成對聚乙烯尾氣回收裝置的技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了在國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)條件下最大限度的尾氣循環(huán)利用,在為環(huán)境保護(hù)加分

       天津石化“三步走”完成對聚乙烯尾氣回收裝置的技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了在國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)條件下最大限度的尾氣循環(huán)利用,在為環(huán)境保護(hù)“加分”的同時收獲了更大的經(jīng)濟(jì)效益。數(shù)據(jù)顯示整套系統(tǒng)安全受控、運(yùn)行穩(wěn)定,由此降低裝置整體物耗、能耗,預(yù)計(jì)每年增效300萬元以上。

      烯烴部聚乙烯裝置在生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生一定量的回收尾氣,這些尾氣成分以氮?dú)鉃橹鳎€富含乙烯、丁烯-1、異戊烷等高附加值資源。為此,烯烴部實(shí)施三次治理,變廢為寶,提高了資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保生產(chǎn)。

      烯烴部最先安裝投用的是有機(jī)反滲透膜回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)行后,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。然而尾氣中乙烯氣體屬于不可壓縮組分,氮?dú)鈱儆跓o機(jī)物,對于這二者的回收效果有限,同時受到回收壓縮機(jī)壓縮能力的限制,丁烯-1、異戊烷回收效率較低,只能作燃料氣使用,進(jìn)入到烯烴部火炬回收系統(tǒng)中。

      從2013年開始,烯烴部大力開展技術(shù)攻關(guān),針對丁烯-1、乙烯、異戊烷回收再利用,對聚乙烯裝置采用無動力尾氣回收深冷技術(shù)改造,即在尾氣緩沖罐后增加一套無動力尾氣回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)行后,每月節(jié)約丁烯-1超11噸,異戊烷10余噸,回收效率提高至85%以上。而經(jīng)過該設(shè)施分離后還有部分尾氣排放至火炬總管,其中氮?dú)饧兌冗_(dá)到90%以上。

      為了最大限度地吃干榨凈回收尾氣,2015年,烯烴部再次組織技術(shù)攻關(guān),并于2016年下半年進(jìn)行了尾氣再循環(huán)利用改造。他們將尾氣緩沖罐尾氣引入到脫氣倉上,取代一部分脫氣倉吹掃氮?dú)?,這樣時每小時降低氮?dú)庀?0標(biāo)立,同時大大減少尾氣排放。

     
    (文/小編)
     
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