烯烴部聚乙烯裝置在生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生一定量的回收尾氣,這些尾氣成分以氮?dú)鉃橹鳎€富含乙烯、丁烯-1、異戊烷等高附加值資源。為此,烯烴部實(shí)施三次治理,變廢為寶,提高了資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了綠色環(huán)保生產(chǎn)。
烯烴部最先安裝投用的是有機(jī)反滲透膜回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)行后,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。然而尾氣中乙烯氣體屬于不可壓縮組分,氮?dú)鈱儆跓o機(jī)物,對于這二者的回收效果有限,同時受到回收壓縮機(jī)壓縮能力的限制,丁烯-1、異戊烷回收效率較低,只能作燃料氣使用,進(jìn)入到烯烴部火炬回收系統(tǒng)中。
從2013年開始,烯烴部大力開展技術(shù)攻關(guān),針對丁烯-1、乙烯、異戊烷回收再利用,對聚乙烯裝置采用無動力尾氣回收深冷技術(shù)改造,即在尾氣緩沖罐后增加一套無動力尾氣回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)運(yùn)行后,每月節(jié)約丁烯-1超11噸,異戊烷10余噸,回收效率提高至85%以上。而經(jīng)過該設(shè)施分離后還有部分尾氣排放至火炬總管,其中氮?dú)饧兌冗_(dá)到90%以上。
為了最大限度地吃干榨凈回收尾氣,2015年,烯烴部再次組織技術(shù)攻關(guān),并于2016年下半年進(jìn)行了尾氣再循環(huán)利用改造。他們將尾氣緩沖罐尾氣引入到脫氣倉上,取代一部分脫氣倉吹掃氮?dú)?,這樣時每小時降低氮?dú)庀?0標(biāo)立,同時大大減少尾氣排放。