12月5日,廣州石化化工一部丁二烯裝置新焦油系統(tǒng)正式投入運行,不僅消除了環(huán)保風(fēng)險,而且每年可增加約50萬元的經(jīng)濟效益。
丁二烯裝置利用二甲基甲酰胺對混合碳四進行萃取抽提,在生產(chǎn)過程中,需要定期通過再生釜把溶劑中的焦油排出,以降低循環(huán)溶劑中的焦油含量。
裝置舊焦油系統(tǒng)的排焦池是一個半封閉式容器,由于容器與大氣相通,每次排焦時,都會出現(xiàn)不同程度的異味,而且排出的焦油在屬于固體廢物,處理起來也比較困難。
為徹底解決這個問題,裝置技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)研究,確定了“將裂解裝置的中質(zhì)油引到罐內(nèi),與焦油混合溶解,經(jīng)攪拌后再送到罐區(qū)作為燃料油使用”的新焦油系統(tǒng)解決方案,并將原來的敞口池改成密閉罐。通過近一年的努力,該方案終于成功實施。
新焦油系統(tǒng)投運后,丁二烯裝置的排焦操作實現(xiàn)了從半封閉到全密閉的轉(zhuǎn)變,不僅消除了半封閉式排焦時產(chǎn)生的異味,而且原來必須支付清理焦油費用、運輸費用及廢物處理費用的焦油,通過管道輸送并成為燃料,每年可為公司增創(chuàng)效益。