石化院瞄準氮氧化物減排攻關
氮氧化物其本身及二次污染物都可能對生態(tài)環(huán)境造成危害?!度珖h(huán)境統(tǒng)計公報》顯示,從2006年開始,我國氮氧化物的排放快速增長,2011年,中國氮氧化物的總排放量達到歷史最高。石油化工行業(yè)加強氮氧化物控制和處理迫在眉睫。
為保護生態(tài)環(huán)境,履行社會責任,把中國石油打造成環(huán)保綠色生產(chǎn)的領跑者,集團公司對氮氧化物的減排高度重視,在科技管理部大力支持下,石化院開展了氮氧化物減排研究,并將戰(zhàn)略重心集中在SCR技術上。
經(jīng)過艱苦攻關,石化院用短短一年時間開發(fā)出自主知識產(chǎn)權的SCR催化劑,會同工程建設公司大連設計分公司積極開展工藝工程研究,進入工業(yè)試驗。自今年6月8日以來,在以自主技術建設的慶陽石化催化裂化煙氣SCR脫硝裝置穩(wěn)定運行,環(huán)保效果顯著,已完成氮氧化物減排近50噸。
標定結果顯示,經(jīng)脫硝裝置處理,出口氮氧化物濃度平均值為47.9毫克/立方米,氨逃逸平均值0.28微升/升,遠低于設計值100毫克/立方米、3.0微升/升。這些數(shù)據(jù)展示了石化院的科技力量,為中國石油的環(huán)保事業(yè)添上了濃墨重彩的一筆。
脫硝催化劑在中國石油誕生
SCR作為已廣泛應用于煙氣脫硝的技術,其核心是催化劑。有著深厚技術積淀的石化院蘭州中心,一群矢志環(huán)保發(fā)展的年輕人在啃下“橡膠廢水處理”這塊硬骨頭后,又馬不停蹄地擔起SCR脫硝催化劑研發(fā)任務。
技術審定和規(guī)劃、文獻調研、設備采購調試、實驗設計、載體種類考察、活性組分篩選、焙燒方法選擇……各項工作全面開花,項目組成員“五加二”“白加黑”開啟超負荷運轉模式。與時間賽跑,與效率比拼,他們終于完成了一件“不可能完成的任務”。
經(jīng)過幾百次催化劑成型試制與小試,終于確定兩個催化劑PDN-101和PDN-102。后經(jīng)立方級放大,對PDN-102催化劑進行了長周期試驗室綜合性能評價。在科技管理部組織的論證會上,專家組一致認為,蘭州中心研發(fā)生產(chǎn)的SCR催化劑活性指標達到國標要求,已達到工業(yè)應用水準,應加速其產(chǎn)業(yè)化進程。科技管理部隨后下達在積極推進自有技術應用的慶陽石化FCC裝置上進行工業(yè)試驗的任務。
自有技術在慶陽石化產(chǎn)業(yè)化
石化院項目組在催化劑制備廠全程監(jiān)督指導生產(chǎn)制備60立方米工業(yè)催化劑,并組裝40個標準模塊。慶陽石化的脫硝設備改造、催化劑裝填、分析方法建立……任務一個接一個,大家繃緊的神經(jīng)沒有一絲放松。
2015年12月15日,慶陽石化改造后的脫硝余熱鍋爐裝置建成。2016年2月1日,裝置進出口煙氣濃度變化連續(xù)監(jiān)測空白試驗完成。6月5日,過渡試驗完成。6月8日,正式噴氨。5分鐘后,脫硝出口的氮氧化物就出現(xiàn)明顯降低。催化裂化SCR煙氣脫硝催化劑在慶陽石化160萬噸/年催化裂化SCR脫硝裝置上一次開車成功。
如今的慶陽,高起的塬上一座新城煥發(fā)著勃勃生機;城南偏西,慶陽石化公司煉油裝置塔林聳立,在老區(qū)的藍天下格外耀眼??梢哉f,為了華夏大地上滿滿的“中國藍”,來自中國石油石油化工研究院的科研人員正與威脅“中國藍”的氮氧化物做著持續(xù)的斗爭。